近日,由中冶長天全資子公司長天能環(huán)成套設(shè)計及供貨的湛江鋼鐵一二燒結(jié)新增主煙氣脫硝及設(shè)備功能提升工程滿負荷試運行一次性成功,標(biāo)志著中冶長天自主研發(fā)的“活性炭+低溫SCR脫硝”組合工藝順利實現(xiàn)工業(yè)化應(yīng)用。

湛江鋼鐵一二號燒結(jié)機分別于2015年8月、2016年6月熱負荷試車成功,兩臺燒結(jié)機均為550平米,配有四套活性炭煙氣凈化裝置。該項目是湛江鋼鐵為積極響應(yīng)國家對鋼鐵行業(yè)超低排放標(biāo)準要求,在原活性炭煙氣凈化裝置的末端串聯(lián)低溫SCR脫硝裝置,以進一步降低燒結(jié)煙氣中的氮氧化合物等污染物,使燒結(jié)機機頭煙氣排放達到且優(yōu)于超低排放標(biāo)準。

項目采用中冶長天首創(chuàng)的“活性炭+低溫SCR脫硝”組合工藝。為使該工藝成功實現(xiàn)工業(yè)化應(yīng)用,中冶長天于2019年在太鋼建立了30000Nm3/h燒結(jié)煙氣 “活性炭脫硫+低溫SCR脫硝”中試示范工程,經(jīng)過一年摸索,積累了扎實的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。

同時,項目還才采用了中冶長天自主研發(fā)的風(fēng)篩工藝及裝置、低溫SCR裝置等在內(nèi)的十余項專利技術(shù),充分利用了活性炭裝置脫硫除塵效率高的特點,通過一級吸附塔煙氣凈化,可使煙氣中的二氧化硫和粉塵排放濃度均低于10毫克/立方米,為低溫SCR提供保障;采用的180℃低溫蜂窩催化劑能大幅減少煤氣消耗,降低運行費用;采用的活性炭風(fēng)篩技術(shù),通過對進入吸附塔活性炭的風(fēng)選,減少進入吸附塔的粉塵,進一步保障了煙氣中的顆粒物排放濃度優(yōu)于超低排放標(biāo)準。

項目投運后,湛江鋼鐵一二燒煙氣排放濃度全面優(yōu)于國家超低排放標(biāo)準,凈化裝置每年可減排顆粒物約1000噸、二氧化硫約17000噸、氮氧化合物約9200噸,大大減少了污染物的排放,有效助力湛江鋼鐵綠色發(fā)展,為行業(yè)超低排放改造樹立典范,具有極大的環(huán)境示范效應(yīng)。 ?。ㄖ幸遍L天 供稿)